更新日期:2017-01-04 17:49:55 瀏覽次數:3804 作者:lynn
棒磨機在運行過程中會有斷棒的情況發生,那么是哪些因素造成棒磨機斷棒的呢?又有哪些辦法可以解決問題呢,本文圍繞棒磨機斷棒原因與解決方案展開論述。
棒磨機發生斷棒的因素有:
1、經過對鋼棒的材質以及性能檢測,本裝置棒磨機使用的鋼棒材質為65錳普通圓鋼,含碳量在0.64%左右,錳含量1.1%左右,并且為大型鋼廠的熱軋鋼,指標符合國家標準,但用于棒磨機中使用效果不如熱處理鋼棒,因韌性、硬度、鋼度等皆相對于調質熱處理棒磨機鋼棒有非常大的差距。
2、實驗小組對實驗對象的兩臺磨機中撿出的斷棒進行測量后發現,直徑均小于40mm,平均直徑為37mm左右。鋼棒磨損到一定程度后,通常直徑低于35-40mm時為廢棒,這種棒在磨機中只會占用空間,其重量不足以破碎礦粉,并且易彎曲、斷裂、若不及時剔除廢棒,會出現繞棒和纏棒從而導致其他正常的棒斷排列絮亂,并且進一步加劇鋼棒的斷裂。
3、實驗對象磨機礦石進入磨機的原料煤徑要求小于20mm,大于20mm的異物均在進入原料破碎機后被篩除。煤稱重給料機觀察孔非檢修期間關閉,確保無異物進入。
4、經過調查由于磨機維護次數少,導致磨機內斷棒、彎棒、細棒等不能夠技術剔除,磨機內件損壞時不能及時修復或更換,加速了斷棒的產生。
5、磨機正常運行時有斷裂脫落的橡膠壓條進入煤漿下料口,停車后檢查發現,靠近磨機前后兩端的橡膠壓條大多破損,在磨機運行時,脫落的橡膠塊引起其他鋼棒排列絮亂,造成亂棒現象,加劇斷棒的產生。
6、添加劑主要成分為木質素磺酸鈉,其成分為大分子有機物鈉鹽,溶解后呈弱堿性,雖具有一定的腐蝕性能,但其腐蝕速度遠遠低于鋼棒之間的磨損速度,忽略不計。
7、磨機啟停時,有磨機單體操作規范為指導,操作員工嚴格按照操作規程中的步驟啟停磨機。
8、通過現場確認,原料煤經過原料破碎機后進入制漿系統使用,其顆粒均控制 在20mm以內。
9、通過計算與查閱該磨機資料確定,每臺磨機中的鋼棒總量應該為125-130噸左右,但實際卻90噸/臺左右,填充率31%,嚴重不符合要求!
10、 單臺磨機設計負荷為180-290噸/小時,而在正常運行過程中,磨機負荷均正常,并未超負荷運行。
通過以上末端因素的確認,確定了五條主要原因: 1、使用的圓鋼性能不如熱處理鋼棒,性能太差且不耐磨。 2、鋼棒磨損過細且不剔除。 3、磨機維護次數太少。 4、橡膠壓條自身強度不夠。 5、填充率嚴重不足。
解決方案: 1、更換棒磨機鋼棒(65錳材質調質熱處理工藝) 2、每月定期停機剔除廢鋼/無效棒 3、裝置大修期間安排磨機大修,每月安排停機維護,對磨機內損壞的橡膠壓條及時修復或更換。 4、筒體內襯板材質由橡膠襯板更換為中碳合金鋼材質的襯板。